C公司是全球主要的商用投影机代工生产企业,月生产数量8万台。主要加工工艺为:前道SMT、光机生产,主线组装测试、包装。随着需求增加,迫切需要提升包装段产能。
项目首先进行了产品的P-0分析,明确了对产量大的产品进行优先改善。后采用鱼骨图针对影响产能的原因进行了分析,明确了改善方向。
改善分以下步骤实施:首先进行了连线生产作业,将线外作业调整至线上,减少了搬运时间浪费,缩短了生产节拍,同时减轻了员工疲劳。其次,针对工序分配不均造成线平衡率低的问题,对每个工序进行工时测定及作业内容优化使线平衡率提升20%,生产的CT也大幅降低。然后,针对生产节奏混乱的问题,引入节拍器,稳定生产速度。最后将上述改善固化为管理制度和要求,并通过培训强化落实。
该精益项目实施后,每人每小时产能提升48%,人力、厂房、设备等投资减少,综合降本成效显著。